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齐鲁二化丁辛醇车间节能减排有实效

日期:2008-07-29    来源:中国石化新闻网  作者:中国石化新闻网

国际新能源网

2008
07/29
17:11
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关键词: 齐鲁 节能减排

    朱文静

    齐鲁石化第二化肥厂丁辛醇车间一手抓安全生产,一手抓节约创效,在盯紧市场搞好差别化生产的同时,进一步挖掘装置生产潜力,并且靠精细管理提升创效能力。该车间针对装置运行的特点,从各项工艺控制指标的精准值入手,通过“精、细、巧”的三字真经,把节约创效的理念浸透在生产的每个环节。

    精布局

    丁辛醇车间以灵活实用的技术培训为载体,在培训中结合生产需要,调动职工的主动创新意识,不断优化工艺参数,严控操作指标,取得了明显效果。

    目前,羰基合成铑催化剂的使用已经进入末期,为此该车间在生产中严格监控危害其使用寿命的硫、氯等有毒物的带入,及时掌握细微的变化情况,制定相应的操作策略,严格控制氢气压力,提高氢碳比和正丁、异丁醛比例,从而保证了操作过程时刻在有效地监控之中。从2004年10月至今,铑催化剂已使用了45个月,各项消耗指标均保持在设计范围之内,创造了国内同行业此类装置铑催化剂使用的最好纪录。

    细打算

    在确保辛醇产品优等品率达到100%的同时,丁辛醇车间制定了产品监测指标跟踪复查考核制度,对确保产品质量流程进行大胆的“时间差控制”。

    该车间利用气相加氢催化剂使用初期,催化剂活性高、产品质量能得到保障的特点,在控制气相加氢操作上大做文章,严格控制加氢反应回路循环气中氢气组分含量的稳定;严格控制对铜基催化剂有严重破坏的液体--氢氧化钠、三苯基磷、硫、氯等进入反应器;严格监控气相加氢反应器床层热点温度的变化,及时调整相应的操作参数,截止2008年3月底,辛醇装置液相加氢反应器已成功延缓使用了40个月,仅此一项就为企业节约了3万多吨蒸汽、200多万度电和昂贵的液相加氢镍催化剂费用。经过广泛论证和充分的技术准备后,该车间于4月8日投用了辛醇装置液相加氢系统。

    巧改造

    针对丁辛醇装置三年多无大修的特点,丁辛醇车间技术人员巧动心思,今年以来成功完成了重点设备特护和余热回收再利用等多个项目,在优化生产的同时,收到了很好的节能效果。特别是被公司冠名的“耿玉国冷冻循环水操作法”成为其中的代表。

    该方法分别在醛储罐顶部和异丁醛装置低压蒸发系统顶部增加以7摄氏度的冷冻水为冷却介质的放空气冷凝器和释放气冷凝器,从而将放空气和释放气中的丁醛冷凝下来,然后将丁醛回收。进行冷冻水系统改造后,不但减少了丁醛放空量,避免了不必要的浪费,又防止了火炬冒黑烟,改善了大气环境,经济、环保效益可观。据估算,此操作法投用后,仅异丁醛装置低压蒸发系统顶部每年就可回收丁醛260多吨,直接经济效益290多万元。目前,该项目正处于施工准备阶段中。
  

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