“新安装的无油变频空压机已调试合格并投入运行。”近日,莆田电厂成功完成了无油变频空压机技改工作,实现降本增效目标。
压缩空气在燃气轮机中既是重要设备的动力源,又是主要设备部件的清洁介质。为提高压缩空气的品质,实现空压机加载工况与系统用气的高效匹配,莆田电厂检修团队以“深挖压缩空气系统降本增效潜力”为课题展开专题调研。通过深入查阅设备说明书、设计图纸,并与厂家进行沟通,经过准确分析、科学论证后,增设1套无油变频空压机,将压缩空气品质提升到更高标准,同时达到降本增效的目的。
相较于莆田电厂原有大功率工频空压机,无油变频空压机的功率仅为原来的四分之一,且转子轴端采用3道密封设计,能确保无轴承润滑油进入压气机内,配套的无极变频电机也可通过变频调速,智能匹配系统目标压力,节能效果明显。
在冷却方式上,新空压机采用了风冷技术,在减少使用冷却水的同时确保压缩空气不受冷却水的影响,持续提供稳定的压缩空气,从而避免因重要气源设备缺气而引起机组异常停机情况的发生。
据初步运行测算,无油变频空压机技改,每年预计可为莆田电厂减少电耗约3万度,节约工频空压机定期维护费用5万元。小技改、赋活力、增效益,通过此次技改,不仅有效提高了机组的安全性,更切实提升了机组运行的经济性,也为同类型电厂提供了节能降耗的参考思路。
技改创新是稳定生产、降本增效的关键。接下来,莆田电厂将以机组安全为目标,以节能降耗为前进方向,不断完善机组各系统的安全性、挖掘更多节能潜力,推动节能降耗成果转化落地见效,做实做细降本增效精细化管理,以“技改”赋能老电厂焕发新活力。