截至1月15日,北京新能源公司渑池风电场累计发电量达802.4366万kWh,成功刷新同比历史纪录,稳稳拿下新年“开门红”!
渑池风电场以“精益运维提效能、技术改造增动能”为抓手,全力攻坚完成6台风机技改吊装和全链条隐患消缺,凭借设备稳定性提升与发电效率优化,实现机组“满发稳发”。
寒冬技改:在大风里“穿针引线”

冬季的风电场,连日不断的低温与阵风大大增加了风机技改吊装难度。为了啃下这块“硬骨头”,一是聚焦老旧机组效能提升,精准施策推进风机技改升级。提前制定专项方案,深入开展机组运行数据复盘与现场勘查,从设备进场验收,到吊装场地的毫米级平整,再到吊车机位的精准定位等,全流程细化分工。二是严格把关吊装全过程。反复检查吊具的磨损度,确认索具的承重余量,“双人复核”风机部件连接螺栓力矩。三是全天24小时现场值守,做到人员在岗、责任在肩、响应及时。主控室值守人员紧盯监控屏幕,每小时巡查一次风机运行参数、风速变化及电网调度指令,时刻盯守设备运行状态。

通过全体人员齐心协力,在低温、大风等复杂环境下,精准实施“高空穿针手术”,高效完成机舱对接、叶片组装、电气接线等关键作业,风机重新焕发生机,全方位提升机组对风能的利用效率。
同步消缺:给风机做“全身体检”


风机技改吊装的过程中,场站秉承“预防为主、精准诊断、快速修复”理念,由地面运维小组同步开启“全链消缺模式”,从严从细筑牢设备安全防线。
短短几天,场站团队累计消除变桨系统、传感器信号不稳等隐患12项,彻底打通了制约风机出力的“堵点”。
-查齿轮箱油液的清洁度,确保润滑无死角;
-盯发电机的实时温度,精准预判潜在风险;
-测变桨系统的响应速度,校准每一度角度差。
满发时刻:让每台风机“跑满档”
当技改与消缺的“组合拳”落地见效,风电场迎来了大风发电窗口期——全场风机叶片匀速转动,齿轮箱平稳轰鸣,每台设备都以“最佳状态”满负荷运行。
1月15日,随着电量数字持续攀升,最终定格在802.4366万kWh,成功实现开门红。
这仅仅是2026年新的起点。
下一步,北京新能源公司将固化渑池风电场技改消缺成功经验,继续攥紧“运维保障”的钥匙,持续深化各场站精益运维管理,推动设备效能再提升、发电量再突破,冲刺新年新的发电目标!
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