今年前11个月,华北油田采油四厂用电消耗与去年同期下降6%左右,并开展了热泵太阳能先导试验,这是该厂节能减排取得的又一新进展。这个厂通过采取完善构建资源节约长效机制、技改创新、推广应用节能产品等有力措施,把节能降耗贯穿到岗位工作细节中,形成“低投入、低消耗、低排放、高效率”的节约型经济增长方式,被华北油田评为“节能降耗劳动竞赛优胜单位”和“节能节水先进单位”。
为增强全员节能降耗意识,这个厂加大节能宣传教育力度,通过悬挂宣传横幅,依托网站、板报、举行劳动竞赛等多种载体,普及节能降耗知识,深入开展以节水、节电、节气、节油为主要内容的“四节”实践活动。在员工中积极倡导文明节能工作习惯,营造出“人人讲节能节约,事事想节能”的良好氛围。
这个厂认真抓好系统效率测试工作,对全厂抽油机、注输机泵、加热炉和线路等进行能耗测试。决策部门根据测试结果及时对比分析,科学调整、优化设备运行参数,提高了系统效率,确保设备高效率低成本运行。
这个厂规范成品油管理工作,降低燃油消耗,规范并统一台账登记制度,认真与各单位核对油料消耗情况,落实各单位持卡人及持卡数量。通过周密部署,自用成品油节约效果十分显著,成品油管理取得阶段性进展。
这个厂还通过健全完善资源节约体制机制、推进技改创新和推广节能产品使用等措施,把节能降耗工作落实到一线生产岗位,形成了“低投入、低消耗、低排放、高效率”的节约型经济增长方式。上半年,这个厂完成了177台抽油机、22台机泵、10台加热炉和7条电力线路的能耗测试工作;安装天然气发电机余热回收装置10套,合理控制加热炉参数,预计年可节约天然气150万立方米;在京69、泉75-5、州21三个单井拉油点安装太阳能加热装置,预计年可节约54.3万吨标准煤;更换高效节能变压器81台、变频器20台、高压补偿器18台、低压补偿器120台,预计年可节电265万千瓦小时。
这个厂加强节能降耗过程管理,确保设备高效运行,不断摸索油井日常生产规律,把出油少的井及空抽井采用间开形式,减少不必要的能源浪费,先后对100多口油井实行间开,由原来24小时开井改为8小时,日节约电能4000多千瓦小时;通过铺设调水管线,将多余污水处理回注,减少了清水用量,节约成本30多万元。