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齐鲁石化:节能减排成效显著

日期:2010-04-21    来源:中国能源报  作者:中国能源报

国际新能源网

2010
04/21
14:08
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关键词: 节能减排

  日前,记者从中国石化集团齐鲁分公司(以下简称齐鲁石化)了解到,今年以来,齐鲁石化公司烯烃厂加大节水减排工作力度,一季度共节水21.32万吨,已完成年节水计划的71%;废水减排12万吨。

  而这,只是齐鲁石化节能减排工作的一个缩影。

  “十一五”以来,齐鲁石化通过不断强化管理和加大投入,各项环保技术指标不断提升,污染物排放总量大幅度削减,节能减排取得了显著成效。2009年工业废水排放量同比减少113万吨,下降了5.1%;COD排放量同比减排211.6吨,下降了13.2%;二氧化硫排放量同比减排19866吨,下降了39.6%。

  循环资源化 热电厂里卖化肥

  在齐鲁石化热电厂脱硫车间的厂房外,几辆大型载重卡车正排队装运成袋的硫酸铵化肥。

  热电厂开始卖化肥?这事有些让人难以置信,却是事实。齐鲁石化热电厂不仅生产出了环保项目副产品——硫酸铵化肥,而且自2009年9月调试以来,已累计生产硫酸铵6500多吨,销售6260多吨,共计12万袋,产销率达到96%,在化肥销售淡季,出现了供不应求的热销局面。

  齐鲁石化安全环保部环保管理室主任李伟向《中国能源报》记者介绍,公司的燃煤锅炉全部建设了烟气脱硫设施,特别是去年8月,公司投资16289万元建成投用了热电厂1-4#锅炉烟气烟气脱硫装置,不仅环保,而且能将利用后的二氧化硫资源变成硫酸铵化肥。李伟说,作为耗能大户的齐鲁石化公司热电厂,既是齐鲁石化供电供热的动力中心,又是备受所在省、市环保部门关注的焦点。2009年8月28日,随着该厂1—4号氨法脱硫工程工艺流程全线贯通,实现试车一次成功,生产出了第一垛合格的硫酸铵产品,宣告了氨法脱硫技术在该厂得以成功应用,让以废治废的环保项目有了可以卖钱的副产品。

  节水减排 提高废水达标水平

  记者了解到,齐鲁石化烯烃厂废水减排12万吨,在2月份,创出吨乙烯耗水11.06吨的好水平。

  2009年春季装置大修以后,乙烯装置各压缩机效率提高,使蒸汽用量大幅度减少,锅炉及蒸汽系统用水量较去年同期减少10余万吨;通过技术改造,乙烯装置两台碱洗塔的洗涤水由稀释蒸汽排污水代替除氧水,取得明显节水效果。最近,他们又成功的实施了闪蒸蒸汽回收改造,仅3月份凝液回用量同比增加了1.78万吨。凝液回收率较去年同期上升2.33个百分点,每小时凝液回收量增加近24吨。另外,在日常工作中,员工节水意识明显增强,杜绝了长流水和跑冒滴漏,生活用水量也有了明显下降。

  “我们对所有的五座污水场实施了达标升级改造,提升了工业废水达标水平。”李伟告诉记者,2006年12月份《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》颁布后,公司依据该标准,立即着手规划污水场的达标升级改造,总投资额达1.7亿元。经过一系列改造之后,与2005年相比,在排海管线107#井废水量削减37%的情况下,COD浓度由当时的150mg/L降到目前60mg/L左右。

  淘汰落后工艺 减排效果明显

  近年来,齐鲁石化通过生产装置技术改造,淘汰落后工艺实现节能减排的工作成效显著。

  李伟对记者表示,2006年之前,炼油厂和二化生产所需蒸汽来自原配套工程的燃油锅炉,由于燃油锅炉燃烧的渣油含硫量高且无脱硫设施,公司为加大减排工作力度,在炼油厂和二化先后建设了5台以炼油石油焦为燃料的CFB锅炉,替代了燃油锅炉,其中,2008年国家环保总局对二化的3台CFB锅炉核查确认抵消新增量二氧化硫6751吨;另外,80万吨乙烯装置的开工锅炉原设计燃料为渣油,公司对乙烯开工锅炉烧嘴实施烧气技术攻关和改造,将燃料改为天然气和脱硫后焦化干气。通过上述技术改造和能源结构调整,二氧化硫排放量大幅度减少。

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