1月8日11时,安徽石台抽水蓄能电站项目再传捷报,2号机蜗壳座环在主厂房内精准完成吊装作业,为后续机组安装奠定坚实基础。
作为电站水轮发电机组的核心承压部件,蜗壳座环的安装精度直接决定机组运行稳定性与能源转换效率。安徽石台抽水蓄能电站总装机容量1200兆瓦,共配置4台300兆瓦可逆式机组,2号机蜗壳座环由两瓣本体、两节凑合节及延伸段组成,其结构复杂性与吊装难度较1号机大幅提升。相较于1号机吊装方案,本次施工创新性地将20.2吨重的蜗壳延伸段在安装间提前焊接整合后整体起吊,总吊装重量增至172吨,且设备重心发生显著变化,大幅提升了施工难度,延伸段的提前整合虽能减少机坑内焊接作业、缩短后续工期,但也带来了重量增加、重心偏移等新挑战,对吊具选型、吊装工艺及平衡控制提出了更高要求。
为攻克技术难题,项目部成立专项攻坚小组,结合1号机施工经验优化方案,经过力学测算,精准定位新的重心位置,重新规划吊点布局,采用“六吊点双向穿绳”工艺,选用直径52毫米高强度钢丝绳与85吨级卸扣,确保吊具受力均匀。在预组装阶段,施工人员严格执行焊接工艺,采用对称分段退步焊技术,对焊缝进行100%超声波+TOFD无损检测,确保延伸段与本体焊接质量符合水电八局“精品工程”标准。
吊装过程中,项目部启用250吨主厂房桥机,配备专职指挥与监护团队,通过高频对讲机实现指令精准传达。现场严格执行“试吊校验-缓慢起升-实时监测-精准就位”四步流程,在吊离地面100-200毫米时进行平衡校验,利用全站仪和百分表实时监测设备姿态,通过手拉葫芦微调校正重心偏移,全程控制安装偏差在1毫米以内。针对地下厂房作业空间狭窄的特点,提前清理吊装路径,设置刚性防护围栏,确保吊装过程安全可控。
作为安徽省“十四五”重点能源项目,石台抽水蓄能电站建成后每年可节约标准煤35.45万吨,减少二氧化碳排放70.9万吨,对优化区域能源结构、助力“双碳”目标实现具有重要意义。目前,项目部正全力推进2号机蜗壳座环调整固定及水压试验准备工作,朝着机组安装条件的节点目标稳步迈进。

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